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纤维素酶用于改善苎麻织物刺痒感的研究(一)

2010
06-08

14:08:58

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来源:
苎麻是一种优良的纺织原料,其纺织品具有如 下优点:一,苎麻纤维在天然纤维中强力zui高;二, 苎麻纤维粗细不匀率高,纤维纵向有一定麻节,使 织物在人体出汗放湿的情况下不贴身,穿着凉爽; 三,有身骨,色泽白,有蚕丝般的光泽;四,苎麻纤维 具有一定的天然抗菌性等。但由于苎麻纤维结晶度 和取向度高,纤维外表平直粗硬,弹性差,断裂伸长 低,延伸性小,可纺性差,面料易起毛起皱,纱线及 布面绒毛多而刚硬且受力时不易弯曲,这种纤维与 皮肤接触时,使人感觉到强烈的刺痒感。尤其当苎 麻纤维脱胶不*时,这种刺痒感尤为明显。本试 验的目的在于考虑通过纤维素酶整理并施加一定 的柔软剂的工艺达到降低苎麻织物的表面毛羽,改 善手感的目的。
纤维素酶可以切断纤维素分子中的β—1,4— 糖苷键,从而将纤维素水解。酶处理时,仅使织物表 面特别是疏松部分的纤维素分子降解、水解和减 量,织物变得光滑整洁,手感柔软,起毛起球也有所 改善,而结晶区的纤维素分子排列整齐,结构紧密, 纤维素酶不能进入内部,因此如果酶处理控制适 当,强力损失可调节在合理范围,对织物的服用性 能影响很小。

1实验部分
1.1实验材料
纯苎麻织物:(28特×28特,200×228)(重庆长丰 麻纺织厂)
1.2化学试剂
36%乙酸、三水合乙酸钠、CELLUSOFT APL(诺 和)、CELLUSOFT CR(诺和)、酸性酵素水(杰能 科)、中性纤维素酶(杰能科)、烧碱、精练渗透剂 KH-605、碳酸钠、渗透剂JFC。
1.3仪器与设备
SW-12AⅡ耐洗色牢度实验机(温州大荣纺织 仪器有限公司)、YG-026-A电子织物强力机(常州 市大华电子仪器有限公司)、HH-4恒温水浴锅(江 苏金坛市宏华仪器厂)、WSB-Ⅱd/o白度计(温州仪 器代表有限公司)、MP200A电子天平、毛细效应仪 (自制)、电炉、容量瓶、烧杯、量筒、移液管、吸耳球、 剪刀、尺子等。
1.4主要测试指标及测试方法
将布样裁成20 cm×25 cm的条样,拆去条样长、 短边纱线,使条样不含断纱,经处理后纱线不会脱 落。处理后剪裁成5 cm×25 cm大小。之后用该布样 经各种处理后测定如下指标:
(1)白度:在WSB-Ⅱd/o白度计上测定。测量一 块织物的3个不同地方,取平均值。
(2)毛效:按标准定时法,测定30min内水在试 样的上升高度。
(3)失重率:称量处理前布样的质量m 1 和处理 后布样的质量m 2 。按下式计算失重率: 失重率=〔(m 1 -m2)/m1〕×100% 注意:称量布重时,使用同一台天平。另外,因 布样刚刚烘燥完,称量时动作要迅速,防止布样吸 收空气中的水分影响实验结果。

(4)断裂强力:用YG-026-A电子织物强力机测 定,测三次取平均值。
(5)手感:用LLY-01B电子硬挺度仪测定平均 弯曲长度,结合手触摸的感觉来综合评定。

2实验内容与数据分析
2.1实验路线
(1)碱退浆→碱煮练→纤维素酶整理;
(2)碱退浆→碱煮练→纤维素酶整理→柔软剂 整理;
(3)碱退浆→碱煮练→柔软剂整理。
2.2数据分析
2.2.1优选前处理工艺
结果分析:由以上数据可知,该批布的浆料易 于去除。在1号工艺条件下,织物的毛效达到 13.4cm,而强力基本没有损失,故为*工艺。 1号布退煮后的强力比坯布高的原因:织物在 织造过程中存在强力分布的差异。以上布样的白度 均大于70,故对于染中深色布来说,可不用漂白,以免损伤纤维。
2.2.2优选酸性纤维素酶
CELLUSOFT APL对于棉纤维的适宜条件: pH:4.5~5.5,温度:40~60℃,时间:30~60 min。 优选方法:分别用不同用量的纤维素酶 (CELLUSOFT APL、酸性酵素水)在相同的工艺条 件下处理苎麻织物,比较其失重率与降强率。失重 率较高而降强较小的为纤维素酶。
结果分析:相比之下,APL纤柔酶作用的纤维素 在减量率较高的条件下的强力损失较小,故为较优 纤维素酶。强力下降太高而减量率不高的可能原 因:一是苎麻的耐酶性不及棉,在同浓度的酶用量 下强力损失更为严重。二是纤维素较耐碱而不耐 酸,在pH=5.0的条件下纤维素水解,强力降低。三是 水洗不匀导致某些已脱落的绒毛仍吸附在织物上 使减量减小。四是退煮不匀导致织物的含水率有差 异,不同酶浓度处理后的织物带水率有差异。
2.2.3优选中性纤维素酶
抛光酶CR对于棉织物的适宜条件:pH:5.0~ 7.0,温度:50~60℃,时间:30~60 min,用量0.5~1.5 g/L,浴比:15∶1。 优选方法同酸性纤维素酶。
结果分析:杰能科公司的中性纤维素酶活性较 CR强,但强力损失也相当大,而CR强力损失虽较杰 能科的小,减量却太低,无法满足处理纤维素所需 要求。因此,总的评价还是APL较优。降强太高的原 因:一是处理时间过长;二是缓冲液为酸性,引起织物降解;三是处理温度过高;四是酶浓度过高。减量 率低的原因:搅拌不充分,纤维素表面水解,且水解 未脱落的绒毛依旧吸附在纤维上。此外测强布样 少,再加上布的强力本身就不匀,偶然性过大。
来源: 印染在线
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